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"simulink 오버슈트" 검색결과 1-14 / 14건

  • 제어공학 PROJECT
    9.08%의 오버슈트와 0.00701sec의 상승시간과 0.0228sec 정착시간을 보여주는 것을 알 수 있다. 이 때 의 ise 오차는 0.03529가 나왔다.초기에 설정해 준 ... 점이 없다고 생각할 수 있으므로 2방법 또한 사용할 수 없다.그렇기 때문에 우리는 P제어기 PI제어기 PD제어기 PID 제어기의 경우를 matlab 소프트웨어의 simulink ... 해서 약3~4배 정도 시간 더 걸린 다는 것을 알 수 있다.PD와 PID의 상승시간과 정착시간의 차이는 크게 나지 않으므로, 두 종류의 제어기 중 오버슈트가 적게 나온 PID 제어
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    | 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.10.23
  • CRPWM을 이용한 PMSM 속도제어
    를 통한 제어가 필요하며 제어기를 통한 오버슈트, 정상상태 오차를 조정할 필요가 있다. [그림 2.2.3]은 PMSM의 a,b,c상의 전류를 scope로 출력한 것이다. 이상적인 3 ... CRPWM Pulse[그림 3.3.7] Zero ?crossing detection(출처 : https://kr.mathworks.com/help/simulink/ug/zero-c ... , OO University)# Corresponding Author / E-mail: TEL: Student ID:매트랩 버전 : 20171. 서론PMSM(Permanent
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 19페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.11.18
  • PID를 통한 카트 위치제어
    도응답 특성 나빠짐: 시스템의 안정성 증가, 오버슈트, 과도응답 특성을 향상시킴특성1을 보면 Kp값이 커지면 상승시간이 감소하고 오버슈트가 증가한다.또한, 정상상태오차가 발생하지 않 ... 는다.Kp값이 작아지면 상승시간이 감소해 목표 값에 이르는 시간은 길어지지만, 오버슈트가 발생하지 않고 안정적으로 목표 값에 이르는 것을 볼 수 있다.특성2를 보면 값이 커지 ... 면 상승시간에는 거의 변화가 없지만, 오버슈트가 작아져 목표 값에 이르는 시간이 줄어든다.☞ 과 을 조절 하여 최적의 성능을 얻을 수 있도록 해야한다.제어시스템 설계앞서 제시한 블록도와
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.01.22
  • PID 제어
    .2.설계 spec제어목표치( POS > 0.738 KD = 0.04845오버슈트 만족정정시간 만족위의 그래프 결과를 확인하면 MATLAB과 SIMULINK 모두 POS 10 ... 은 우리가 지글러 니콜슨 방법으로 구한 것을 바탕으로 오버슈트와 정정시간을 고려하여 약간 수정된 PID값을 할당하였다.K _{P}K _{I}K _{D}1.54790.7380.04845 ... 과 simulink사용하여 두 가지 방법으로 전달함수를 그릴 수 있었다. 이 과정에 각각의 장점을 알 수 있었는데 먼저 simulink를 사용하는 방법은 이미 만들어진 모듈을 연결
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 23페이지 | 1,500원 | 등록일 2015.02.05 | 수정일 2015.11.25
  • dc모터를 이용한 물체의 이동에 관한 시스템제어(메카니즘 방정식과 전기방정식 사용)A+ 자료
    ) step응답과 근궤적 상위 좌측의 step응답을보면 상승 시간(10% ? 90%)이 대략 0.1[sec]도 걸리지 않는 다는 것을 알 수 있다. 오버슈트 또한 상한선인 25 ... 의 값이다. 그런데 실험 결과 오버슈트가 발생하였으며, 잔류 편차는 거의 존재하지 않았다. 제어 시스템의 기본적인 요구 사항으로는 다음을 뽑을 수 있다. 1. 모든 시스템이 안정(s ... , t) plot(t, y1, 'red'); hold on; plot(t, y2, 'blue'); ? 위의 스텝응답에서 오버슈트가 있는 것이 =400일때 검정 화살표 그래프이고 오버
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 8페이지 | 15,000원 | 등록일 2012.02.14 | 수정일 2025.08.08
  • 자동제어실험 PD컨트롤
    하여 simulation을 해보면,과 같이 나오는데 우선 눈에 띄는 점은 오버 슈트가 줄었다는 것이다. 이를 보다 자세히 보기 위해 simulink,를 사용하여 다시 한 번 plot ... 면 오버 슈트가 커지고가 작아지면 오버슈트가 작아지는 것은 당연한 결과이다.또 한 가지 추가로 생각할 점은 steady-state error 이다.인 것을 상기하면우리가 구한 적용 ... 으며 오버슈트가 증가하는 효과가 있다. 위 결과로부터 예상할 수 있는 또 다른 효과는의 값이 무한대가 아닌 이상 constant한 disturbance와 reference input
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    | 리포트 | 16페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.20
  • 매틀랩 시뮬링크를 이용한 inverted pendulum 제어
    -1기와 직접 수식을 넣은 그래프와 비교두 가지 방법을 이용하여 그린 그래프의 오차 확인PID제어방법으로 계산하여 넣은 값과 PID 아이콘을 사용하였을 때 PID 아이콘이 오버슈트 ... =∴3.1.1 Lag controller의 sisotool과 simulinkLag controller의 sisotoolLag controller의 simulink발산하므로 불안정 ... 함을 예측할 수 있다.3.1.2 Lag controller 실험 결과실험 장치에 사용된 simulink실험 결과 그래프일반적으로 Lag controller를 사용하는 목적은 안정
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    | 리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.06.23
  • 매틀랩을 이용한 허블우주망원경 제어 공학 설계
    을 주었을 경우에 순간출력과 정상상태출력(steady state) 사이의 최대 차이를 나타낸다. 퍼센트 오버슈트(Percent overshoot)는 출력이 기준의 입력에 비해서 얼마 ... 시스템 설계목표[2] 제어 시스템1) 제어시스템 정의2) 표준형 2차 시스템3) 오버슈트, 최고점 시간4) 정착 시간, 상승시간5) Routh-Hurwitz 법을 통한 시스템 안정 ... 입력에 대한 출력의 최대 오버슈트를 10% 이내로 하며,두 번째로는 경사입력이 대한 정상상태 오차를 최소화 시키는데 있다.2. 제어 시스템1) 제어 시스템이란?제어 시스템
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    | 리포트 | 19페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.04.27
  • P제어 및 PI제어기의 설계
    %의 오버슈트와 0.3초의 Sattling time이 출력되는 것을 관찰할 수 있다.이제 실제로 직류전동기를 구동시켜 엔코더로 회전속도를 측정하여 시뮬레이션과 비교해보자. 타코미터
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.12.16
  • 예제 4.8 모터 속도의 이산 제어
    슈트는 약 20%이다. 이 제어기에 등가인 이산 설계를 하고 두 시스템의 계단응답과 제어 신호를 비교하라.simulink 회로를(아래그림) 그리기 위해 다음의 버튼 눌러준다이산 ... .07일 때의 값이다.위의 소스의 결과와 책의 내용을 토대로 다음과 같은 Simulink의 블록선도를 그려 보았다. 책에 나오는 그림들 혹은 text들이 실제 simulink ... 줄 수 있다.LTI system의 plot을 그려준다.simulink에 대한 사용이 처음이기 때문에 기타 설정 방법들에 많이 미숙하기 때문에 결과에 대한 정확한 검증은 어렵
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.06.21
  • 자동제어 설계
    (Derivative)= 정상상태 오차를 0으로 만든다. 만족할 만한 응답을 위하여 Kp, Kd, Ki값을 조정하는 것 이 관건시뮬링크 시뮬레이션1Matlab의 simulink 프로그램을 이용 ... 과 같이 나온다. Ki값을 크게 하면 오버슈트가 생김을 알 수 있다.시뮬링크 시뮬레이션7Kp를 30 Ki를 1로 설정 하고시뮬링크 시뮬레이션8시뮬레이션을 수행하면 파형은 위와 같이
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 26페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.04.28
  • [자동제어] matlab 설계 과제 레포트(코딩 포함)
    9. 위 8번의 step응답을 PID 제어기를 사용하여 오버슈트 15% 이내, 5초 이내의 정정시간을 가지도록 제어기를 설계하여라. ... Time)Impulse 응답3. 2번의 전달함수 Simulink로 구현하고, Step 응답과 Impulse 응답을 구하여라Step 응답Impulse 응답4.일때 G(s)를 Matlab ... 코드로 구하고, Step 응답을 구하여라. 그리고 Step 응답에서 Overshoot, settling time, rise time을 구하여라.Matlab 코드step응답
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.07.18
  • [제어시스템 설계]로봇의 위치제어 by using SIMULINK
    링크로봇(링크 끝에 점질량으로 가정된 로봇) 을 동역학 모델을 구하기 위해 라그란지안과 뉴턴의 모델방법으로 각각 구하여 일치하는 가를 비교해 보았다. 이제는 simulink를 이용 ... 으로 위 simulink를 구현해 다음과 같은 결과를 나올 수 있다. 이론대로 게인이 커질수록 각 조인트의 응답이 빠르고, 오차가 적게 나옴을 알 수 있었다.Kp=1000, Kd=50 ... gain으로 damping 역할로 오버슈트를 없애준다. 게인이 클수록 오차가 적어짐을 알수 있었다.3. 계산 토크방식의 제어구조{{Model based Simulink이전까지는 로봇
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.04.02
  • CIM에 대한 고찰 및 rewinding system design
    할 수 있다.T(0)=100N결과를 분석해 보면 약간의 오버슈트가 생기고 시간이 어느정도 지난다음에는 정상상태에 도달함을 알 수 있다.같은 진폭을 가지는 장력외란이 발생할 때 그 외란 ... 한다. 다른 측면에서 보면 롤이 어느정도 외란을 흡수한다고 생각할 수 있다.⑤ 를 적분해서 w(t)구현* simulink 구현* matlab 코딩을 통한 통한 w(t)구현s ... imulink로 구현해서 얻는 w는 값이 매우 큰 것을 알수 있다. 소프트웨어 상의 문제라고 생각된다. 만약 3000rad/s=28600rpm이 되고 거의 30000rpm이라 생각하면 이건
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.09.03
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2025년 12월 02일 화요일
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